我從事水平衡測試工作已經(jīng)多年,發(fā)現(xiàn)用水單位和第三方服務(wù)機(jī)構(gòu)技術(shù)水平參差不齊,為提高測試質(zhì)量,做好火力發(fā)電企業(yè)的水平衡測試工作,四川省觸點水平衡科技有限公司總結(jié)經(jīng)驗分享如下:
一、火力發(fā)電電力企業(yè)開展水平衡測試重點步驟
1. 開展水平衡測試目的: 量化全廠用水量、排水量、循環(huán)水量、損耗量等關(guān)鍵指標(biāo);識別管網(wǎng)漏損、用水效率低下環(huán)節(jié),挖掘節(jié)水潛力;滿足水務(wù)部門和環(huán)評部門要求定期開展水平衡測試要求。
2. 測試范圍:面對主要用水系統(tǒng)中的:冷卻系統(tǒng)(循環(huán)冷卻水、直流冷卻水);蒸汽鍋爐補(bǔ)給水輸送系統(tǒng)(含化學(xué)水的處理、除鹽水加注);脫硫系統(tǒng)(濕法脫硫耗水);輸送煤碳系統(tǒng)(煤場噴淋、沖洗);生活、辦公與綠化用水、中水、雨水和地下水源。
3. 基本情況收集:數(shù)據(jù)收集全廠水平衡總圖、計量網(wǎng)絡(luò)圖、供水管網(wǎng)圖、排水管網(wǎng)圖和水表安裝位置;近3年用水臺賬,統(tǒng)計各系統(tǒng)設(shè)計用水量與實際用水量差異。
4、測試階段:靜態(tài)測試管網(wǎng)泄漏量;24小時單元測試用水規(guī)模和范圍,系統(tǒng)測試至少到二級水表且每次測試時間不應(yīng)小于24小時;初步測試的問題及解決辦法。
5、正式測試:七天連續(xù)測試;測試時段選擇;對月連續(xù)測試;正式測試的問題及解決辦法; 現(xiàn)場實測主要部分有
⑴廠區(qū)冷卻系統(tǒng):測定循環(huán)水濃縮倍數(shù)(電導(dǎo)率對比)、排污量、蒸發(fā)損失。
⑵廠區(qū)化學(xué)水處理:記錄原水利用率、反滲透(RO)回收率、濃水排放量。
⑶脫硫系統(tǒng):測量工藝水消耗、廢水排放量。
⑷廠區(qū)漏損檢測:對老舊管網(wǎng)進(jìn)行超聲波或紅外檢漏。
6. 全廠水量平衡計算
按《企業(yè)水平衡測試通則》(GB/T 12452)建立全廠水平衡方程:
全廠總?cè)∷? 循環(huán)水量 + 耗水量 + 排水量+ 漏損量
繪制水平衡方框圖,標(biāo)注各環(huán)節(jié)用水占比(示例):
冷卻系統(tǒng) → 60%
鍋爐補(bǔ)給水 → 20%
脫硫系統(tǒng) → 15%
其他 → 5%
7. 那我們重點檢查那些?我理解:
⑴ 冷卻塔飄滴損失是否超標(biāo)(一般應(yīng)<0.005%循環(huán)水量)。
⑵ 一般優(yōu)先檢查反滲透濃水通??苫厥罩撩簣龅孛娴那鍧崌娏?,反正地面對水質(zhì)要求不大)。
⑶ 我們也可重點建議可采用蒸發(fā)結(jié)晶技術(shù)減量)。
二、我們對火電發(fā)電力企業(yè)節(jié)水循環(huán)利用,改造有以下重點改進(jìn)的措施啦?下面是我個人一些思路:
1. 我一般建議,優(yōu)先對冷卻系統(tǒng)節(jié)水(最大潛力點):通過優(yōu)化水質(zhì)處理(如加阻垢劑),將濃縮倍數(shù)從3倍提升至5~6倍,減少排污量30%以上。
2.我對回收排污水建議稍緩,因為投資大。
3. 我對化學(xué)水處理系統(tǒng)節(jié)水認(rèn)為:使用反滲透膜做濃水回用,處理后的濃水可用于煤場抑塵
4. 我對脫硫系統(tǒng)節(jié)水這項措施實施效果而言,覺得工業(yè)鹽的回收經(jīng)濟(jì)效益有待商榷:廢水零排放改造,采用“預(yù)處理+蒸發(fā)結(jié)晶”工藝,僅將廢水轉(zhuǎn)化為工業(yè)鹽;
其實吧!我個人覺得,在工藝優(yōu)化使用高效噴嘴減少脫硫塔沖洗水量,也是一種簡易可行辦法。
5. 對煤炭火電廠區(qū)的地下給水管網(wǎng)漏失率控制,也是降低用水成本的手段,比如說:加裝壓力傳感器、流量計、水質(zhì)傳感器等手段),實時調(diào)控監(jiān)測用水狀況;但這部分若涉及委托第三方代建,需要考慮維護(hù)成本;本人覺得性價比出發(fā),加強(qiáng)人工巡檢臺賬和定期分析問題,一樣能發(fā)現(xiàn)隱患。
三、對各位大佬的意見,可以考慮:
1. 第一選擇: 改造蒸汽鍋爐的冷卻系統(tǒng)和化學(xué)水處理(投資少,見效快,不涉及硬件實施大改動)。
